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精餾實驗報告范文(通用15篇)
我們眼下的社會,報告的使用成為日常生活的常態(tài),多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復(fù)發(fā)?以下是小編為大家收集的精餾實驗報告范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

精餾實驗報告 1
實驗?zāi)康?/strong>
掌握精餾塔全回流操作方法,測定理論塔板數(shù)及全塔效率。
觀察塔板氣液接觸狀況,分析回流比對分離效果的影響。
實驗裝置
采用篩板塔(塔徑57mm,塔板間距80mm,共8塊塔板),配備電加熱再沸器、蛇管式冷凝器及回流分配裝置。物料為乙醇-水混合液(初始乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)20%)。
實驗步驟
配制乙醇-水料液,啟動進(jìn)料泵向塔釜供料至液面250-300mm。
開啟再沸器加熱,待塔頂溫度穩(wěn)定后建立全回流(回流比R=∞)。
穩(wěn)定后取塔頂、塔釜及相鄰兩塊塔板液樣,用阿貝折光儀測定濃度。
記錄塔頂溫度(78.2℃)、塔釜溫度(99.5℃)及回流量。
數(shù)據(jù)處理
濃度分析:塔頂乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)94.8%,塔釜1.0%。
理論塔板數(shù)計算:
在y-x圖上繪制平衡線及對角線,從塔頂組成(xD=0.948)和塔釜組成(xW=0.01)作梯級。
全回流操作線為y=x,梯級總數(shù)為6(含再沸器),理論塔板數(shù)NT=5(第1塊為再沸器)。
全塔效率:實際板數(shù)Ne=8,總板效率E=NT/Ne=5/8=62.5%。
結(jié)論
全回流條件下,理論塔板數(shù)最少,分離效率最高。實驗中全塔效率達(dá)62.5%,驗證了精餾塔在全回流時的'優(yōu)化分離性能。
精餾實驗報告 2
實驗?zāi)康?/strong>
測定部分回流條件下的理論塔板數(shù)及單板效率。
研究回流比對分離效果的影響。
實驗裝置
同范文一,但增加回流比控制器,物料為乙醇-正丙醇混合液(初始乙醇摩爾分?jǐn)?shù)25%)。
實驗步驟
全回流穩(wěn)定后,切換至部分回流模式,設(shè)定回流比R=2。
調(diào)節(jié)進(jìn)料量至8L/h,穩(wěn)定后取塔頂、塔釜及進(jìn)料板液樣。
記錄操作參數(shù):塔頂溫度68.5℃,塔釜溫度99.0℃,回流量12L/h。
數(shù)據(jù)處理
濃度分析:塔頂乙醇摩爾分?jǐn)?shù)0.95,塔釜0.03。
理論塔板數(shù)計算:
部分回流操作線方程:yn+1 = (R/(R+1))xn + xD/(R+1)。
在y-x圖上繪制精餾段操作線(斜率=2/3)、提餾段操作線及q線(q=1.2)。
梯級總數(shù)為8,理論塔板數(shù)NT=6(精餾段4塊,提餾段2塊)。
單板效率:
第3塊塔板液相濃度xn=0.6,第4塊xn+1=0.4。
與第3塊氣相平衡的`液相濃度xn*=0.5。
單板效率Eml=(xn-1-xn)/(xn-1-xn*)=(0.7-0.6)/(0.7-0.5)=50%。
結(jié)論
部分回流時,回流比R=2可實現(xiàn)高效分離,單板效率達(dá)50%。操作線斜率影響梯級分布,進(jìn)而決定理論塔板數(shù)。
精餾實驗報告 3
實驗?zāi)康?/strong>
掌握恒沸精餾原理,利用夾帶劑(苯)分離乙醇-水共沸物。
測定乙醇回收率及分離純度。
實驗裝置
精餾塔(填料層高度1.2m,θ環(huán)填料),配備苯加入系統(tǒng)及氣相色譜儀。
實驗步驟
向塔釜加入乙醇-水混合液(乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)20%)及苯(夾帶劑,質(zhì)量比1:1)。
開啟加熱,控制塔頂溫度68.2℃,塔釜溫度98.5℃。
調(diào)節(jié)回流比R=3,每隔30分鐘取塔頂、塔釜樣。
數(shù)據(jù)處理
濃度分析(氣相色譜):
塔頂乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)92%,苯8%;塔釜水98%,乙醇2%。
乙醇回收率:
進(jìn)料乙醇質(zhì)量=100g×20%=20g;塔頂乙醇質(zhì)量=92g×92%=84.64g(按餾出量92g計)。
回收率=(84.64/20)×100%=423.2%(數(shù)據(jù)異常,可能因取樣量或計算錯誤,需復(fù)核)。
修正:若餾出量按實際收集量(如50g),則回收率=(50×92%)/20=230%(仍需核查實驗操作)。
結(jié)論
恒沸精餾通過加入苯形成低沸點恒沸物,有效分離乙醇-水。實驗中乙醇回收率異常高,可能因取樣或計算誤差,需優(yōu)化操作條件。
精餾實驗報告 4
實驗?zāi)康?/strong>
分析進(jìn)料量、回流比對精餾塔分離效率的影響。
優(yōu)化操作參數(shù),提高乙醇純度。
實驗裝置
篩板塔(同范文一),配備變頻進(jìn)料泵及智能回流控制器。
實驗步驟
設(shè)定進(jìn)料量F=6L/h,回流比R=1.5,穩(wěn)定后取樣。
改變進(jìn)料量至10L/h,回流比至2.5,重復(fù)取樣。
記錄操作參數(shù):F=6L/h時,塔頂溫度78.5℃,乙醇純度90.2%;F=10L/h時,塔頂溫度79.0℃,純度85.5%。
數(shù)據(jù)處理
分離效率分析:
進(jìn)料量增加導(dǎo)致塔內(nèi)氣液負(fù)荷上升,單板效率下降(從55%降至45%)。
回流比提高可補(bǔ)償進(jìn)料量影響,但能耗增加(再沸器功率從1.2kW升至1.8kW)。
優(yōu)化建議:
最佳操作點:F=8L/h,R=2.0,此時乙醇純度92%,能耗1.5kW。
結(jié)論
進(jìn)料量與回流比需匹配優(yōu)化,過高的'進(jìn)料量會降低分離效率,而適當(dāng)?shù)幕亓鞅瓤删S持高效分離。實驗確定最佳操作參數(shù)為F=8L/h、R=2.0。
精餾實驗報告 5
實驗?zāi)康?/strong>
診斷精餾塔操作異常(如塔頂溫度波動、分離效率下降)。
練習(xí)故障排除方法,恢復(fù)穩(wěn)定分離。
實驗裝置
篩板塔(同范文一),人為設(shè)置故障(如冷凝器冷卻水流量不足、回流分配器卡滯)。
實驗步驟
故障模擬:關(guān)閉冷凝器冷卻水閥至50%,觀察塔頂溫度從78.2℃升至82.0℃,塔頂乙醇純度從94.8%降至88.5%。
故障診斷:
溫度上升且純度下降,推測為冷凝器冷卻不足導(dǎo)致回流液減少。
檢查回流分配器,發(fā)現(xiàn)引流棒卡滯,回流比從R=3降至R=1.5。
故障排除:
完全打開冷卻水閥,溫度降至78.5℃。
調(diào)整回流分配器,恢復(fù)R=3,純度回升至93.0%。
數(shù)據(jù)處理
故障影響:
冷卻水流量減少50%,導(dǎo)致塔頂溫度上升3.8℃,乙醇純度下降6.3%。
回流比下降50%,理論塔板數(shù)從5塊增至7塊(需更多塔板完成分離)。
恢復(fù)效果:
排除故障后,塔頂溫度及純度恢復(fù)至正常范圍,驗證了故障診斷與排除的有效性。
結(jié)論
精餾塔操作異常多由冷卻系統(tǒng)或回流系統(tǒng)故障引起。通過溫度、純度監(jiān)測及設(shè)備檢查,可快速定位問題并恢復(fù)穩(wěn)定分離。實驗強(qiáng)化了故障診斷與應(yīng)急處理能力。
精餾實驗報告 6
一、實驗?zāi)康?/strong>
熟悉精餾塔的.基本結(jié)構(gòu)與操作流程。
掌握全回流和部分回流條件下理論塔板數(shù)的測定方法。
分析不同回流比對分離效果和能耗的影響。
二、實驗原理
精餾塔通過氣液兩相逆流接觸實現(xiàn)混合物分離。全回流時,塔頂冷凝液全部返回塔內(nèi),此時理論塔板數(shù)最少,操作穩(wěn)定,常用于科研和裝置開停車。部分回流時,通過調(diào)節(jié)回流比(R=回流量/采出量)平衡分離效果與能耗。理論塔板數(shù)(NT)通過圖解法在x-y圖上繪制平衡線與操作線,以梯級數(shù)計算。
三、實驗裝置與材料
裝置:篩板精餾塔(塔徑57mm,塔板間距80mm,共8塊塔板),塔釜電加熱器(1.5kW),蛇管式冷凝器(換熱面積0.06m),回流分配器(玻璃材質(zhì),電磁控制)。
材料:乙醇-水混合液(初始濃度20%乙醇),阿貝折光儀(濃度分析)。
四、實驗步驟
全回流操作:
配制20%乙醇溶液,啟動進(jìn)料泵向塔釜供料至液面250-300mm。
啟動塔釜加熱(電壓120V)和塔身伴熱,觀察塔板氣液接觸狀況。
待塔頂溫度穩(wěn)定(78.3℃),取塔頂、塔釜及第3、5塊塔板樣品,用折光儀分析濃度。
部分回流操作:
調(diào)節(jié)回流比至R=2.0,穩(wěn)定后取樣分析。
改變回流比至R=3.0,重復(fù)取樣。
五、實驗數(shù)據(jù)與結(jié)果
全回流數(shù)據(jù):
塔頂濃度(xD):0.85(乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù))
塔釜濃度(xW):0.05
理論塔板數(shù)(NT):通過圖解法得NT=5.2,實際塔板數(shù)(Ne)=8,總板效率(E)=65%。
部分回流數(shù)據(jù):
R=2.0時,NT=6.8,E=58.8%;R=3.0時,NT=7.5,E=53.3%。
分離效果隨回流比增加而提升,但能耗同步上升。
六、結(jié)論
全回流條件下理論塔板數(shù)最少,操作穩(wěn)定,適合科研和故障排查。
回流比增加可提高分離效率,但能耗顯著上升,實際生產(chǎn)中需權(quán)衡。
篩板塔在乙醇-水體系中表現(xiàn)出良好的分離性能,總板效率達(dá)65%。
精餾實驗報告 7
一、實驗?zāi)康?
掌握填料塔等板高度(HETP)的測定方法。
分析填料類型對分離效果的影響。
二、實驗原理
填料塔通過氣液連續(xù)接觸實現(xiàn)分離,HETP(等板高度)反映填料分離能力,HETP=填料層高度(Z)/理論塔板數(shù)(NT)。實驗通過圖解法計算NT,進(jìn)而求得HETP。
三、實驗裝置與材料
裝置:玻璃填料塔(填料層高度1.2m,θ環(huán)填料),塔釜電加熱器(1.0kW),盤管式冷凝器。
材料:乙醇-正丙醇混合液(初始濃度25%乙醇),氣相色譜儀(高精度濃度分析)。
四、實驗步驟
配制25%乙醇溶液,啟動進(jìn)料泵向塔釜供料至液面300mm。
啟動塔釜加熱(電壓100V),待塔頂溫度穩(wěn)定(68.5℃),取塔頂、塔釜及填料層中部樣品,用氣相色譜分析濃度。
計算理論塔板數(shù)(NT=7.2),填料層高度(Z=1.2m),得HETP=0.167m。
五、實驗數(shù)據(jù)與結(jié)果
濃度數(shù)據(jù):
塔頂濃度(xD):0.90(乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù))
塔釜濃度(xW):0.10
填料層中部濃度(xM):0.50
HETP計算:
NT=7.2,Z=1.2m,HETP=0.167m。
對比理論值(HETP=0.15m),實驗誤差主要來源于填料裝填不均。
六、結(jié)論
θ環(huán)填料在乙醇-正丙醇體系中HETP為0.167m,分離效果良好。
填料裝填均勻性對HETP影響顯著,工業(yè)應(yīng)用中需優(yōu)化裝填工藝。
精餾實驗報告 8
一、實驗?zāi)康?/strong>
掌握恒沸精餾原理及夾帶劑(苯)的`作用。
分析夾帶劑用量對分離效果的影響。
二、實驗原理
乙醇-水形成共沸物(沸點78.15℃),加入苯(沸點80.1℃)形成新恒沸物(苯-乙醇-水,沸點64.9℃),通過精餾分離。
三、實驗裝置與材料
裝置:恒沸精餾塔(塔徑50mm,塔板間距60mm,共10塊塔板),塔釜電加熱器(1.2kW),冷凝器。
材料:乙醇-水混合液(初始濃度30%乙醇),苯(夾帶劑),氣相色譜儀。
四、實驗步驟
向塔釜加入30%乙醇溶液1000mL,加入苯50mL。
啟動塔釜加熱(電壓110V),待塔頂溫度穩(wěn)定(64.9℃),取塔頂、塔釜樣品,用氣相色譜分析濃度。
改變苯用量至100mL,重復(fù)取樣分析。
五、實驗數(shù)據(jù)與結(jié)果
苯用量50mL時:
塔頂濃度(xD):0.95(乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù))
塔釜濃度(xW):0.02
乙醇回收率:98%
苯用量100mL時:
塔頂濃度(xD):0.97
塔釜濃度(xW):0.01
乙醇回收率:99%
六、結(jié)論
苯作為夾帶劑可有效破壞乙醇-水共沸物,提高分離效率。
苯用量增加可進(jìn)一步提升回收率,但過量會導(dǎo)致能耗上升,需優(yōu)化用量。
精餾實驗報告 9
一、實驗?zāi)康?/strong>
分析進(jìn)料位置對分離效果的影響。
優(yōu)化操作參數(shù)(回流比、進(jìn)料量)以提升分離效率。
二、實驗原理
進(jìn)料位置影響氣液平衡,最優(yōu)進(jìn)料板使理論塔板數(shù)最少。通過調(diào)節(jié)回流比和進(jìn)料量,平衡分離效果與能耗。
三、實驗裝置與材料
裝置:篩板精餾塔(塔徑57mm,塔板間距80mm,共8塊塔板),塔釜電加熱器(1.5kW),冷凝器。
材料:乙醇-水混合液(初始濃度20%乙醇),阿貝折光儀。
四、實驗步驟
進(jìn)料位置優(yōu)化:
分別在第3、4、5塊塔板進(jìn)料,穩(wěn)定后取樣分析。
第4塊塔板進(jìn)料時,理論塔板數(shù)最少(NT=5.0)。
操作參數(shù)優(yōu)化:
固定進(jìn)料位置為第4塊塔板,調(diào)節(jié)回流比至R=2.5,進(jìn)料量至10L/h。
穩(wěn)定后取樣分析,得塔頂濃度(xD)=0.88,塔釜濃度(xW)=0.04。
五、實驗數(shù)據(jù)與結(jié)果
進(jìn)料位置影響:
第3塊塔板進(jìn)料:NT=5.5
第4塊塔板進(jìn)料:NT=5.0
第5塊塔板進(jìn)料:NT=5.2
操作參數(shù)優(yōu)化:
R=2.5,進(jìn)料量=10L/h時,分離效率最高(xD=0.88)。
六、結(jié)論
最優(yōu)進(jìn)料位置為第4塊塔板,此時理論塔板數(shù)最少。
回流比R=2.5、進(jìn)料量10L/h為最優(yōu)操作參數(shù),分離效率達(dá)88%。
精餾實驗報告 10
一、實驗?zāi)康?/strong>
掌握精餾塔常見故障(如漏液、霧沫夾帶)的排查方法。
學(xué)習(xí)精餾塔維護(hù)技巧,提升操作穩(wěn)定性。
二、實驗原理
精餾塔故障影響氣液接觸,導(dǎo)致分離效率下降。通過觀察塔板液層高度、溫度波動等參數(shù),定位故障原因。
三、實驗裝置與材料
裝置:篩板精餾塔(塔徑57mm,塔板間距80mm,共8塊塔板),塔釜電加熱器(1.5kW),冷凝器。
材料:乙醇-水混合液(初始濃度20%乙醇),溫度計、液位計。
四、實驗步驟
故障模擬:
模擬漏液:關(guān)閉塔板降液管閥門,觀察液層高度下降。
模擬霧沫夾帶:增大進(jìn)料量至20L/h,觀察塔頂溫度波動。
故障排查:
漏液時,檢查降液管是否堵塞,清理后恢復(fù)液層高度。
霧沫夾帶時,降低進(jìn)料量至10L/h,溫度波動減小。
五、實驗數(shù)據(jù)與結(jié)果
漏液故障:
故障現(xiàn)象:液層高度從50mm降至20mm。
排查結(jié)果:降液管堵塞,清理后液層高度恢復(fù)至50mm。
霧沫夾帶故障:
故障現(xiàn)象:塔頂溫度波動±2℃。
排查結(jié)果:進(jìn)料量過大,降低至10L/h后溫度波動±0.5℃。
六、結(jié)論
漏液故障主要由降液管堵塞引起,需定期清理。
霧沫夾帶與進(jìn)料量相關(guān),需控制進(jìn)料量在設(shè)計范圍內(nèi)。
精餾塔維護(hù)需結(jié)合參數(shù)監(jiān)測與定期檢查,確保操作穩(wěn)定。
精餾實驗報告 11
實驗?zāi)康?/strong>
掌握精餾塔的基本操作流程及調(diào)節(jié)方法。
測定全回流與部分回流條件下的`理論塔板數(shù),分析回流比對分離效率的影響。
通過圖解法計算全塔效率及單板效率,評估填料塔的分離性能。
實驗原理
精餾通過氣液兩相在塔內(nèi)逆向接觸實現(xiàn)組分分離。全回流時,塔頂冷凝液全部返回塔內(nèi),此時理論塔板數(shù)最少,常用于裝置調(diào)試;部分回流時,通過調(diào)節(jié)回流比(R=回流液量/采出量)優(yōu)化分離效果。本實驗以乙醇-水為體系,利用折射率與濃度的線性關(guān)系,通過阿貝折光儀測定塔頂、塔釜及塔板液相濃度。
實驗裝置與流程
精餾塔:填料塔,塔徑68mm,填料層高度1.2m,內(nèi)裝θ環(huán)填料。
回流分配裝置:電磁閥控制回流與采出,實現(xiàn)手動/自動切換。
測控系統(tǒng):實時監(jiān)測塔頂/塔釜溫度、加熱電壓、回流比等參數(shù)。
流程:原料液經(jīng)泵輸送至塔頂,再沸器加熱產(chǎn)生蒸汽,冷凝器冷卻后部分回流,部分采出。
實驗步驟
全回流操作:
配制20%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))乙醇-水溶液,啟動進(jìn)料泵至塔釜液位達(dá)250mm。
開啟再沸器加熱,待塔頂溫度穩(wěn)定后,調(diào)節(jié)冷卻水流量至40-60L/h,全回流運行20分鐘。
取塔頂、塔釜及第3、5塊塔板液樣,用折光儀測定濃度,重復(fù)3次。
部分回流操作:
調(diào)節(jié)進(jìn)料量至10L/h,開啟塔頂采出閥,設(shè)定回流比R=2.0,穩(wěn)定后取樣分析。
實驗數(shù)據(jù)與結(jié)果
全回流數(shù)據(jù):
塔頂濃度:xD=0.85(乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)),塔釜濃度:xW=0.05。
圖解法得理論塔板數(shù)NT=8.2,全塔效率E=NT/Ne=8.2/10=82%(實際板數(shù)Ne=10)。
部分回流數(shù)據(jù):
回流比R=2.0時,xD=0.80,xW=0.10,NT=10.5,E=76.2%。
等板高度(HETP):
HETP=Z/NT=1.2m/8.2=0.146m,表明填料層傳質(zhì)效率較高。
誤差分析
折光儀測量精度有限,導(dǎo)致濃度數(shù)據(jù)波動±2%。
塔釜加熱不均勻,影響蒸汽量穩(wěn)定性。
結(jié)論
全回流時分離效率最優(yōu),部分回流需合理選擇回流比以平衡能耗與分離效果。實驗驗證了精餾塔對乙醇-水體系的分離能力,為工業(yè)應(yīng)用提供了參考。
精餾實驗報告 12
實驗?zāi)康?/strong>
熟悉板式塔結(jié)構(gòu),觀察塔板汽液接觸狀態(tài)。
測定全塔濃度分布及再沸器沸騰給熱系數(shù)。
實驗原理
板式塔通過塔板上的氣液傳質(zhì)實現(xiàn)分離。本實驗采用篩板塔(8塊塔板),以乙醇-正丙醇為體系,利用相平衡曲線與操作線交點數(shù)確定理論塔板數(shù)。
其中,Q為加熱量,A為傳熱面積,Δt_m為加熱器表面與液體主體溫差。
實驗裝置
精餾塔:塔徑57mm,塔板間距80mm,每塊塔板開43個Φ1.5mm小孔。
再沸器:1.5kW電加熱管,控溫精度±0.5℃。
冷凝器:蛇管式換熱器,換熱面積0.06m。
實驗步驟
配制25%(摩爾分?jǐn)?shù))乙醇-正丙醇溶液,啟動進(jìn)料泵至塔釜液位達(dá)300mm。
開啟再沸器加熱,待塔頂溫度穩(wěn)定后,調(diào)節(jié)冷卻水流量至全回流狀態(tài)。
記錄塔頂、塔釜及各塔板溫度,取樣分析濃度。
改變加熱電壓(100-200V),測定8組α值。
實驗數(shù)據(jù)
濃度分布:
塔頂xD=0.78,第4塊塔板x4=0.52,塔釜xW=0.15。
沸騰給熱系數(shù):
加熱電壓150V時,α=1200W/(m·K);200V時,α=1800W/(m·K)。
結(jié)果分析
濃度沿塔高呈梯度分布,第4塊塔板為靈敏板。
α隨加熱量增加而升高,表明蒸汽量增大強(qiáng)化了傳熱。
結(jié)論
板式塔對乙醇-正丙醇體系分離效果顯著,沸騰給熱系數(shù)與加熱量呈正相關(guān),為塔設(shè)備設(shè)計提供了數(shù)據(jù)支持。
精餾實驗報告 13
實驗?zāi)康腵
掌握恒沸精餾原理,利用夾帶劑(苯)分離乙醇-水共沸物。
評估夾帶劑對分離效率的影響。
實驗原理
乙醇-水在78.15℃形成共沸物(乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)95.6%)。加入苯后,形成新的三元恒沸物(苯54.0%、乙醇31.6%、水14.4%),沸點降至64.9℃,從而實現(xiàn)分離。
實驗裝置
精餾塔:填料塔,內(nèi)裝不銹鋼θ環(huán)填料。
夾帶劑加入系統(tǒng):苯通過計量泵定量加入塔頂。
實驗步驟
配制乙醇-水溶液(乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)20%),加入塔釜。
啟動再沸器加熱,待塔頂溫度升至65℃時,開始加入苯(流量50mL/h)。
調(diào)節(jié)回流比R=3.0,穩(wěn)定后取塔頂、塔釜樣分析。
實驗數(shù)據(jù)
塔頂產(chǎn)物:乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)98.2%,苯含量1.5%。
塔釜產(chǎn)物:水質(zhì)量分?jǐn)?shù)99.0%,乙醇含量0.5%。
乙醇回收率:97.5%。
結(jié)果分析
苯的加入有效打破了乙醇-水共沸,提高了乙醇純度。
夾帶劑需嚴(yán)格控制加入量,過量會導(dǎo)致塔頂苯含量超標(biāo)。
結(jié)論
恒沸精餾可高效分離共沸物,但需優(yōu)化夾帶劑用量以減少后續(xù)分離成本。
精餾實驗報告 14
實驗?zāi)康?/strong>
分析回流比、進(jìn)料量對分離效果的`影響。
確定最優(yōu)操作條件,提高乙醇純度。
實驗原理
通過正交實驗設(shè)計,研究回流比(R=1.0-3.0)、進(jìn)料量(F=5-15L/h)對塔頂乙醇純度(xD)及能耗(Q)的影響。
實驗裝置
精餾塔:填料塔,塔高1.5m,填料層1.2m。
控制系統(tǒng):PLC自動調(diào)節(jié)回流比及加熱功率。
實驗步驟
設(shè)定進(jìn)料量F=10L/h,調(diào)節(jié)回流比R=1.0、2.0、3.0,穩(wěn)定后取樣分析。
固定R=2.0,改變F=5、10、15L/h,重復(fù)取樣。
實驗數(shù)據(jù)
回流比影響:
R=1.0時,xD=0.75,Q=1.2kW;
R=2.0時,xD=0.85,Q=1.8kW;
R=3.0時,xD=0.88,Q=2.5kW。
進(jìn)料量影響:
F=5L/h時,xD=0.87,Q=1.5kW;
F=10L/h時,xD=0.85,Q=1.8kW;
F=15L/h時,xD=0.80,Q=2.2kW。
結(jié)果分析
回流比增加可提高純度,但能耗顯著上升。
進(jìn)料量過大導(dǎo)致液泛,降低分離效率。
結(jié)論
最優(yōu)操作條件為R=2.0、F=10L/h,此時乙醇純度達(dá)85%,能耗適中。
精餾實驗報告 15
實驗?zāi)康?/strong>
診斷精餾塔操作中的常見故障(如液泛、漏液)。
掌握故障排除方法,恢復(fù)穩(wěn)定運行。
實驗原理
液泛:氣速過高導(dǎo)致液相滯留,表現(xiàn)為塔壓降急劇上升。
漏液:氣速過低導(dǎo)致液相從塔板直接漏下,表現(xiàn)為塔頂濃度下降。
實驗裝置
精餾塔:篩板塔,8塊塔板。
故障模擬系統(tǒng):通過調(diào)節(jié)氣液負(fù)荷模擬液泛/漏液。
實驗步驟
液泛模擬:
逐步增加進(jìn)料量至F=20L/h,觀察塔壓降變化。
當(dāng)壓降>5kPa時,判定為液泛,降低進(jìn)料量至F=15L/h恢復(fù)。
漏液模擬:
降低再沸器加熱量至Q=0.8kW,觀察塔頂濃度。
當(dāng)xD<0.70時,判定為漏液,增加加熱量至Q=1.2kW恢復(fù)。
實驗數(shù)據(jù)
液泛:
F=18L/h時,壓降=4.8kPa;F=20L/h時,壓降=6.2kPa。
漏液:
Q=0.8kW時,xD=0.68;Q=1.2kW時,xD=0.82。
結(jié)果分析
液泛與漏液的'臨界條件明確,可通過調(diào)節(jié)操作參數(shù)快速恢復(fù)。
結(jié)論
精餾塔操作需嚴(yán)格控制氣液負(fù)荷,避免極端工況,確保穩(wěn)定運行。
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